“郝姐,我们在做仿真联调,有一路射频信号突然消失了……”设计急促而疲惫的声音从电话中传来。
作为仿真电缆的工艺负责人,我深知仿真试验的保障任务迫在眉睫,于是和操作人员第一时间赶赴现场,验证并还原了故障模式,结合以往仿真电缆出现的问题,展开了一场“寻找消失的射频波”的紧急任务。
从年初到年末,从北京到贵阳,研究团队按照“设计工艺性、加工方法及工具、电缆测试、对接试验”这条纵向流程,开展了扎实的研究工作。
一张表 压接参数一目了然
随着各型号仿真试验全面铺开,对高频信号传输可靠性也提出更高的要求,而某系列12号高频接触件是仿真电缆的重要组成部件。
由于国内各厂家所用高频接触件规格不同,适配的50Ω、75Ω特性阻抗的同轴电缆及压接工具差异较大,急需对压接参数进行规范。
缺乏成熟的标准指导,高频压接领域经验匮乏,迷雾重重中攻关团队迎难而上,查阅厂家说明书,制作一组组样件,开展一项项验证,进行一次次比对,汇集成了“12号高频接触件压接表”。
一页卡 高频接触件可视化
12号高频接触件规格多达十余种,传统的识别方法是以包装盒上的标识作为依据,一旦高频接触件从包装盒中取出混放,因其结构组成复杂,且部件极其相似,就很难加以识别。
找到症结所在,就能对症下药。研究团队统计了每一种高频端子的色环标识,测量出压接屏蔽环等易混淆的组件尺寸,以色环和尺寸差异“牵线搭桥”,将各种规格高频接触件分门别类、井然有序地排列在一页卡中。
一工装 针孔啮合力可检测
在仿真试验中,12号高频接触件对接后,多次出现信号时有时无现象,工艺研究团队不放过蛛丝马迹,抽丝剥茧逐一排查,发现故障高频插孔由最初的扁圆形变成了圆形。
追溯电缆的制作过程,由于高频电缆导通绝缘时所用的低频针孔与高频接触件不适配,过盈配合导致个别插孔产生塑性变形,而目视检查难以发现,因此,我们与厂家联合研制了啮合力检测工装,使针孔啮合力可检测。
一攻关 仿真试验降本增效
课题组深知这项工艺研究的重要性,数据统计和验证工作不能有半点偏差,组员们一边验证,一边分析数据,一边修改参数,通过几十次的反复研究和验证,实现了压接失效、缩针失效、啮合力失效率由25%降为5%,在提升质量的同时,使得仿真电缆传输性能指标稳定受控,课题成果增效明显。
服务一线,直面问题,快速推进,中国航天科工三院三部集成调试室与设计室合纵连横,让“射频电磁波永不消失”。(文/三院三部)